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簡析數(shu)控車床常見故(gu)障與處理

作者(zhě): 來源: 日期:2019/3/7 17:13:11 人氣(qi):2351

  簡易數控車床(chuang)又叫經濟型數(shù)控車床,是在普(pu)通車床的基礎(chǔ)上發展起來的(de),其自動控制系(xi)統主要由單片(pian)機構成,通過控(kong)✊制程序,控制機(jī)床的縱向及橫(héng)向進給裝置及(ji)換刀裝🈚置,自動(dòng)完成零🚶‍♀️件的加(jiā)工。所以,簡易數(shù)控車床仍是機(ji)電一🥰體化設備(bèi),因而在出現故(gu)障時也要從機(ji)床的👨‍❤️‍👨機械結構(gou)和❤️電氣控制兩(liang)個方面綜合🌍分(fèn)析。

  1.程序運行後(hòu)步進電機抖動(dong)不轉

  這一現象(xiàng)一般是步進電(dian)機或其控制系(xi)統斷相造成的(de)。有可能✍️是步進(jin)電機本身故障(zhàng)也可能是其驅(qū)動電路故障。首(shǒu)先檢🔞查步進電(dian)機的連接插頭(tóu)是否接觸良好(hǎo),若接觸良好,可(kě)将沒有故障的(de)電機調換過來(lai),以便驗證電機(ji)是否良好。若調(diao)換電機後仍不(bu)🚶能正常工作,則(ze)說明其控制部(bù)分不正😘常,可重(zhòng)點檢查驅動闆(pǎn)上㊙️的大功率三(sān)極管及其保護(hù)元件㊙️釋放二極(jí)管,一般情況下(xia),這兩個元件

  2.程(chéng)序運行中工作(zuo)台突然停止

  這(zhe)一現象一般是(shi)由機械故障引(yǐn)起的,但也可能(neng)是控制系統發(fā)生故障造成的(de)。這時可先将工(gong)作台退回原🐉點(dian),重新啓動加❤️工(gong)程序,若工作台(tai)總是運行到某(mou)一位置時停止(zhi),應該是傳動系(xì)統的某一部位(wèi)損壞、變形或被(bei)異物卡住等。首(shou)先斷電,然後檢(jiǎn)查絲母❌與絲杠(gang)間隙或溜闆鑲(xiang)條是否太緊、滾(gun)㊙️珠絲杠的滾🙇🏻珠(zhu)導槽内有無😄異(yi)物、絲杠有無彎(wān)曲變形、步進電(dian)機⛹🏻‍♀️減速器内柔(rou)性齒輪是否松(sōng)動或異🌈物卡住(zhù)等。若手動盤車(che)沒有異常,則⭕是(shì)控制系統故障(zhàng),應按照故障1進(jìn)行檢查。


  3.高速時(shí)步進電機丢步(bu)

  可能是驅動電(diàn)源電壓降低,使(shǐ)步進電機輸出(chū)轉矩減🤩小。應重(zhong)點檢查驅動電(diàn)源部分,當高壓(yā)開關三極管損(sun)壞後,高壓🔴電源(yuán)天法接通,高速(su)時步進電機輸(shu)🧑🏽‍🤝‍🧑🏻出轉矩減少而(ér)⛱️丢步。也可能某(mou)處機械故障,所(suo)以還㊙️應檢查絲(si)杠、絲母、溜闆、步(bù)進電機減速器(qì)等處。當有部件(jian)彎曲、變形、或有(yǒu)異物時會使運(yun)行阻力增大,低(di)速運行時現象(xiàng)✏️不明顯,但高速(sù)時則不能完全(quan)克服運行阻力(lì)♍。

  4.程序運行結束(shù)刀具不回零點(diǎn)

  一般是控制系(xi)統故障。刀具在(zài)進給或在加工(gōng)時,步進電機運(yun)🔅轉速度較低,而(er)程序回零點時(shi),則要求快速退(tui)回。步進電機高(gāo)速運✉️行,采用高(gāo)壓驅動電源,以(yi)使輸出轉矩增(zēng)大。控制高壓驅(qu)🤞動電源輸出的(de)有一開關三極(jí)管,當開關三極(ji)管損壞後,高速(su)回零點時高壓(yā)電源打不開,步(bù)進電機輸出轉(zhuan)矩不夠,緻使刀(dao)具不回到零點(diǎn)🤟。更換開關三極(jí)管即可消除。

  5.刀(dāo)具返回零點時(shi)越位

  一般是機(ji)械傳動系統運(yùn)行阻力太大引(yin)起。切削進給時(shí),刀架🐆低速運行(hang),低電壓驅動,步(bu)進電機運轉轉(zhuǎn)矩小🛀,不足以克(ke)服阻力造🥵成丢(diu)步。而回零時步(bù)進電🈲機高壓驅(qu)動,運行速度✏️高(gāo)、轉矩㊙️大,又沒有(yǒu)切削阻力,步進(jìn)電機不丢步。這(zhe)樣去時丢步而(er)返回時正常就(jiu)會造成不回零(ling)現象。這時可檢(jian)查步進電機減(jian)速箱内傳動齒(chǐ)輪👈或步進電機(jī)與絲杠之間傳(chuán)動齒💞輪上有無(wu)鐵屑異物,或溜(liū)闆鑲條是否太(tai)⭕緊使運行阻力(lì)增大等。

  6.加工後(hòu)的工件尺寸誤(wù)差很大

  一種可(ke)能是絲杠或絲(si)母與車床連接(jie)松動。空走時沒(mei)有吃刀阻力,溜(liū)闆運行正常,加(jia)工時由于切削(xuē)阻力增大,絲杠(gàng)或絲母與車床(chuáng)連接處松動,造(zào)成加工工件尺(chǐ)寸漂移。緊固連(lián)接部分,故障即(jí)可消除。另一種(zhǒng)可能是電動刀(dāo)架造成。如果換(huàn)刀後刀⭐架不能(néng)自🏃‍♀️動鎖緊,切削(xue)時刀具偏離♋加(jia)工點,也會♉造成(chéng)上述現象。這時(shi)應檢查刀架鎖(suo)緊裝置及刀架(jià)控制箱。

  7.工件局(jú)部尺寸誤差大(da)

  主要是絲母與(yǔ)絲杠間間隙過(guo)大所緻。由于絲(si)母與絲杠🔴長期(qī)☂️在💔某一段運行(háng),使該段的間隙(xi)增大。程序開始(shǐ)時,測定的絲杠(gàng)間隙☎️被補償到(dào)程序裏,但在磨(mó)✨損段無法補償(chang),以緻工件局部(bù)尺寸超差。解決(jue)的辦‼️法是修理(lǐ)或更換絲杠。

  8.電(dian)動刀架換刀時(shí)不能定位且旋(xuan)轉不止

  9.程序執行(háng)過程中返回監(jiān)控狀态且工作(zuò)停止

  一般是監(jiān)控程序出現故(gù)障或是強磁幹(gan)擾引起。對于強(qiáng)磁幹擾❗可采用(yong)接地或屏蔽的(de)辦法解決。若不(bú)按程序執♍行或(huò)啓動🍓程序時不(bu)按執行指令,立(li)即返回監控狀(zhuàng)态,一般是監控(kong)程序或計算機(jī)硬件出現💁故障(zhàng),可更換可疑芯(xīn)片,如片外程序(xu)存儲器芯片、可(ke)編程接口芯片(pian)或單片機🚶本身(shen)。有時片外數據(jù)存儲🚶‍♀️器故障也(ye)能引起此現象(xiang)。否則隻好找生(sheng)産廠家重🥰新調(diao)試。

  10.加工程序經(jīng)常丢失

  若控制(zhì)系統斷電後加(jia)工程序丢失,而(er)機床上電後🏃🏻重(zhòng)新輸入💋加工程(cheng)序,機床可以正(zhèng)常加工,則可能(néng)是備用電池電(dian)壓👉降低🐉或斷🥵開(kāi),造成數據存儲(chǔ)器中的加工程(cheng)序在機床斷電(diàn)後無法保持而(er)丢失。更換備😘用(yòng)電池即可。若加(jiā)工程序在加工(gong)過程中♈經常部(bù)分🔞或全部丢失(shī)🍉,則極有可能是(shì)數據存儲器故(gù)障,這時🐕可更換(huan)片外數據存儲(chǔ)器或單片機本(běn)身。

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